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客戶案例

采取減風增濃的方案,對生產線進行改造,使(shǐ)整體排風量(liàng)減(jiǎn)少、烘幹線運行能耗降低,後端的環保設備規模(mó)減小,運行能耗降低等(děng)減風增濃後,可能會導致產品溶劑殘留量升高,影(yǐng)響產品(pǐn)品(pǐn)質,具體能不能滿足使用(yòng)要求或相關規範,需要客戶進行實驗驗證與工藝調整,如增加新風量,提高烘幹(gàn)溫度,降低線速度等。 RTO蓄(xù)熱氧化是利用燃氣直接燃燒加熱有(yǒu)機廢氣,在高溫(750~850℃)作(zuò)用下有(yǒu)機廢氣通過RTO氧化室高溫(wēn)區使(shǐ)廢氣中的VOC成份氧化分解成為無害(hài)的CO2H2O,反應方程式如下:

氧化後的高溫氣體熱量被陶瓷(cí)蓄熱體“貯存”起來用於(yú)預熱新進(jìn)入的有機廢氣,從(cóng)而節省燃料,降低使用成(chéng)本。氧化後產生的高溫煙氣(qì)通過(guò)陶瓷蓄熱部分,由於陶瓷具有良好的蓄熱性,從而使(shǐ)爐腔始終維持在很(hěn)高(gāo)的工作溫度,節省廢氣預熱、升溫的燃料消耗。陶瓷蓄熱部分由兩個或兩個以上腔室組成,熱解後的相對幹淨的氣(qì)體在進入尾氣處理係統或直(zhí)接排放(fàng)前需對每個腔室進行吹掃保證 VOC 的去除率(lǜ)。

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