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客戶案例

甲方張家港工廠,每套處理係統具體工(gōng)作方式(shì)為廢氣經收集管路送至活性炭吸附罐,吸附完成後大(dà)部分有機物留在活性炭內(nèi),生產會排放含醇類等揮(huī)發性有機物的(de)廢氣,該類有機溶(róng)劑的排放不僅汙染了環境,而且造成(chéng)資源的極大浪(làng)費。則相對潔淨的空(kōng)氣經煙囪達標排放。工作方式:2個吸(xī)附罐,1個吸附工(gōng)作,1個蒸汽脫附工作,活性炭采用顆粒狀(zhuàng)。這樣吸附與脫附之(zhī)間切換,連續運行(工作時間根據具體情況調節)。

活性炭進出(chū)口閥門(mén)和脫附再(zài)生氣(qì)體進出口采用氣動閥(fá)門來實行自動控製,氣動(dòng)執行器采用台灣進口亞(yà)德客品牌/國內品牌產(chǎn)品電(diàn)磁閥(fá)防爆

脫附再生采用蒸汽脫附,裝置進出口均安裝氣動閥門。煙囪初步按15米設計(煙囪基礎及預埋件由用戶負責)

根據廢氣性質(zhì)和氣量,本(běn)項(xiàng)目選用列管空冷器對廢氣進行冷凝以回收部分甲苯。為了便於排出冷(lěng)凝液(yè),且考(kǎo)慮到(dào)經除塵後(hòu)廢(fèi)氣相對清(qīng)潔,流動路徑按廢氣(qì)走管間(即殼程)、冷卻水走管內考慮。另外(wài),為了達到(dào)一定的回收效率,且兼顧冷卻水成本,確定冷卻水進口溫度為常溫20℃,出口溫度(dù)為23℃。烘幹廢氣進口溫(wēn)度為80℃,經冷凝後降低到24℃以下。

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