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客戶案例

通過我(wǒ)司先看勘察,並用專業儀器對(duì)現在正在運行的產線檢測可知,目(mù)前計劃搬遷的產線與正在使用的產(chǎn)線生產工藝一致,但是產量更大。目前北廠區產線較小,且為大小件混(hún)合使用,使用的環保處理設備(bèi)為簡單的噴淋+活性炭吸脫附,經(jīng)過我司專業(yè)儀器(qì)實測發(fā)現,目(mù)前在用的環保設備無法滿足環保達標排放要求,噴塗作業時(shí)處理設備噴淋之後的廢氣濃度(dù)高(gāo)達1800mg/m³,設備設(shè)計(jì)風(fēng)量為40000m³/h。並且我司在噴塗(tú)作(zuò)業時進入噴漆房,用專業儀器檢(jiǎn)測(cè)上風向(xiàng)濃度較低的區域的廢(fèi)氣(qì)濃度已經達到1400mg/m³,如果檢測下風向將會更高,側麵印證在噴(pēn)淋塔之後檢測的數據基本正(zhèng)確,所(suǒ)以說明本廢氣屬於高濃度廢氣,已經超出沸(fèi)石轉輪處理能力範圍。建議直接采用(yòng)RTO爐進行焚燒處理。

根據與客(kè)戶交流得知,本次搬(bān)遷的產線為1條小件(jiàn)噴塗(tú)線和1條大件噴塗線,待處理廢氣為(wéi)噴塗作業和烘幹時候產生的廢氣,以及調漆間等其他待處(chù)理區域揮發(fā)的有機廢氣。小件噴塗線設計排風量為50000m³/h,大(dà)件噴塗線(xiàn)設計排風量(liàng)為80000m³/h(含調漆間等微量廢氣)。噴塗線(xiàn)為流水(shuǐ)線式(shì)分批作業。

根據上文(wén)可知(zhī),廢氣實測(cè)濃度非常高,已經超出沸石轉輪處理能力範圍。建議直接采用RTO爐進行焚燒處理。

關於生產排放時間,可以(yǐ)通過協調(diào)生產,盡可能集中批量噴塗作業;同(tóng)時我司(sī)專門針對噴塗行業間歇作業的特點(diǎn),專門優化定製RTO係統控製邏輯,並(bìng)與噴塗線聯(lián)鎖啟停,能夠實現作業時啟動迅速(sù),產線暫(zàn)定作業時保溫節能,最終達(dá)到高效、節能的目的,並延長設備的使用壽命,減少(shǎo)人為操作,係統安全性和穩定性更高。RTO設備(bèi)與(yǔ)噴塗線交互安全(quán)信號(hào),實現安全連鎖。

收集廢氣中含有大量漆霧,所以本套廢氣淨(jìng)化係統采用“噴淋→幹式過濾(lǜ)→蓄熱焚燒(RTO)”工(gōng)藝。

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